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    pH值控制系统 污水预处理应用说明(一)

    2011-06-30 17:18:14  来源:

    1、概述  

         污水预处理单元pH值控制系统具有非线性特征和大的过程滞后,很难进行有效的连续控制。针对该过程特点和存在问题,采用抗污染,易清洗的pH值传感器,和美国博软公司的MFA无模型自适应控制器,并为加酸泵加装变频调速器。改造效果良好,取得较大效益。此项应用经验可供类似系统参考。
        乙烯装置废碱氧化系统排放的废碱液、急冷系统排污水、储运排污水、丁烯装置排放生产废水及乙烯化学池排放的废碱液进入中和池后,通过pH值自动监测仪表对废水的pH值进行监测,并通过控制系统由注酸泵自动向中和池中注酸,控制污水pH值6~9,然后流入调节池中与含油污水混合,经导流池后进入隔油池,采用API方式除油,废油装桶外售,除油后的污水进入提升池,通过提升泵送到污水场进行生化处理。原设计处理能力30吨/小时,14万吨/年乙烯装置扩能改造后,预处理单元处理能力扩到60吨/小时。其工艺流程如下图所示:

     

    由于生产状况不同,排放污水的流量和含碱量有较大的波动,尤其在化学池污水大量排放时对控制系统的冲击很大。
      
      

    2 原控制系统状况和存在的问题
      2.1 原控制系统的状况
       车间中和池外排污水pH值原控制系统为结点控制。即在2#中和池中有一台pH检测仪,其信号送入操作室,通过接点控制器控制P4注酸泵启停电机。操作工可根据外排污水pH值情况,设定启停的pH值,当外排污水pH值涨到设定pH值时,P4泵启动开始注酸,当外排污水pH值降到设定pH值时,P4泵关闭停止注酸。P3泵为手动启停泵,作为应急备用。
      
      2.2 存在的问题:
      1)由于排入的污水含有碱性和油脂,造成探头腐蚀和污染, pH值传感器寿命短,成本高,精度差
      
      2)外排污水pH值波动大,常在5~11之间波动,经常出现污水排放超标的现象。
      
      3)当大的干扰出现时(化学池污水大量排放时)现有控制系统无法控制pH值,需要操作工现场手动启动备用泵(P3泵),若发现不及时,将导致污水排放超标。
      
      

    3 控制改造的方案
      3.1 原控制系统问题分析和选型
      3.1.1 pH值传感器
        改造前的pH值传感器采用旋转式清洗刷清洗探头附着污物造成探头磨损,同时使检测信号产生不确定的漂移。传感器密封不严,导致电路部分被碱性气体腐蚀,变送器信号不稳定。
      改造选用的pH值传感器由德国Endrss+Hauser公司生产,原装进口的成熟技术产品。
        该传感器抗污染,易清洗(能自动清洗),工作稳定可靠,寿命长,易损配件便宜;探头带有憎污PTFE隔膜专利产品,可消毒,防止阻塞;清洗头能完成清洗过程,保证探头不受污染;加长参比腔可以加长使用寿命,确保长期稳定性。采用专用电缆,确保数据稳定可靠;变送器直接挂墙,操作简单、使用安全,防爆。
     


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